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熱加工工藝投稿135MW機(jī)組煤粉鍋爐結(jié)焦原因分析及治理

所屬欄目:自動(dòng)化論文 發(fā)布日期:2016-01-15 17:25 熱度:

  河南能源化工集團(tuán)鶴煤公司熱電廠(以下簡(jiǎn)稱鶴煤熱電廠)2×135MW機(jī)組,鍋爐為東方鍋爐廠制造的型號(hào)為DG-445/13.7-Π1的超高壓、四角切圓燃燒、固態(tài)排渣煤粉爐。本文主要針對(duì)135MW機(jī)組煤粉鍋爐結(jié)焦原因分析及治理進(jìn)行了一些論述,文章是一篇熱加工工藝投稿的論文范文。

  【搞要】 本文針對(duì)鶴煤熱電廠2×135MW機(jī)組煤粉鍋爐結(jié)焦現(xiàn)狀,從結(jié)焦機(jī)理入手,分析原因,根據(jù)分析結(jié)果制定調(diào)整措施,徹底杜絕了鍋爐的結(jié)焦現(xiàn)象,保證了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

  【關(guān)鍵詞】 煤粉鍋爐,結(jié)焦,調(diào)整措施

  1#鍋爐自2013年鍋爐燃用發(fā)熱量?jī)H為3500kca的中煤以來,在負(fù)荷高于90MW階段,爐膛水冷壁大面積結(jié)渣,焦塊頻繁掉落,引起爐膛負(fù)壓大幅度波動(dòng),掉落焦塊破壞爐底水封,爐膛漏入大量冷風(fēng)引起鍋爐滅火二次;較大焦塊堵塞爐膛底部冷灰斗,無法排渣,引起機(jī)組被迫停運(yùn)一次,嚴(yán)重威脅到機(jī)組的安全運(yùn)行。

  針對(duì)1#爐頻繁掉大焦的現(xiàn)象,從結(jié)焦的機(jī)理出發(fā),分析原因后制定運(yùn)行措施,調(diào)整運(yùn)行參數(shù)杜絕了爐膛大面積結(jié)焦,掉大焦的現(xiàn)象。

  一、結(jié)焦機(jī)理及影響因素分析

  1.1結(jié)焦機(jī)理

  鍋爐燃燒過程中的結(jié)焦是一個(gè)非常復(fù)雜的物理化學(xué)過程,與燃煤的燃燒、爐內(nèi)傳熱、煤質(zhì)特性、燃燒調(diào)整有著密切的關(guān)聯(lián)。首先煤粉在劇烈燃燒過程中產(chǎn)生熱量,火焰中心溫度高達(dá)1500~1700℃,而我單位燃用中煤的熔融溫度為1480℃,因此火焰燃燒區(qū)域煤粉中的灰一定處于熔融狀態(tài),這些灰粒具有一定的表面黏度。且理論上10微米的顆粒會(huì)從高溫區(qū)域向低溫區(qū)域遷移,尤其在四角切圓燃燒的煤粉爐中,煤粉同時(shí)又受到旋轉(zhuǎn)的離心力作用,若調(diào)整不當(dāng)則會(huì)造成灰渣在水冷壁管壁上黏結(jié)、積聚,至自身重力大于粘結(jié)力而掉落。

  1.2影響結(jié)焦的因素

  1.2.1鍋爐自身固有因素

  由于兩臺(tái)鍋爐設(shè)計(jì)原因,在初期投產(chǎn)階段主、再熱汽溫遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)溫度,無法滿足運(yùn)行要求。因此對(duì)鍋爐燃燒器噴口改為上翹12°、1#爐水冷壁敷設(shè)衛(wèi)燃帶132m2。這就使得在現(xiàn)今燃用發(fā)熱量為14.6MJ/kg中煤的熱值,遠(yuǎn)低于發(fā)熱量為20.89MJ/kg的設(shè)計(jì)煤種的熱值,且燃煤中的收到基灰分高達(dá)47%,遠(yuǎn)高于30%的設(shè)計(jì)值。

  以上各種因素造成爐膛主燃燒區(qū)域熱負(fù)荷高于原設(shè)計(jì)值,主燃燒區(qū)域溫度水平較高,熔融的煤粉更加容易粘附在衛(wèi)燃帶上,在此部位積渣、結(jié)焦。

  從看火孔與打焦孔檢查情況分析,中下層噴燃器區(qū)域結(jié)焦厚度大約500~600mm,因此鍋爐自身改造后的衛(wèi)燃帶也是引起爐膛結(jié)焦的主要原因。

  1.2.2燃燒調(diào)整方面因素

  1)給粉機(jī)調(diào)節(jié)失當(dāng):當(dāng)最下層A層給粉機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到總轉(zhuǎn)速的60%,由此也可以認(rèn)為整個(gè)鍋爐燃燒所需要的燃料,60%集中在A層燃燒區(qū)域,這就造成此區(qū)域的爐膛斷面熱負(fù)荷過大。

  該斷面燃料燃燒放熱量與水冷壁的吸熱量的差值,無法使得帶有熔融狀態(tài)煤粉顆粒的煤粉氣流,在此區(qū)域水冷壁附近得到及時(shí)冷卻,由于熱遷移效應(yīng)、切圓因素與煤粉顆粒的離心力總和作用,煤粉顆粒更加容易黏結(jié)在水冷壁表面,進(jìn)而逐漸積聚形成巨大焦塊,在自重和應(yīng)力作用下掉落,引起鍋爐負(fù)壓劇烈波動(dòng)、滅火以及堵塞爐膛底部排渣口,嚴(yán)重危機(jī)機(jī)組的安全運(yùn)行。

  2)鍋爐運(yùn)行的配風(fēng)方式是結(jié)渣的主要因素之一,一、二次風(fēng)調(diào)配比例失當(dāng),易造成煤粉氣流混合不良,局部區(qū)域的煤粉濃度過高,其他部位濃度較低,則會(huì)高煤粉濃度區(qū)域溫度場(chǎng)較高,同時(shí)一次風(fēng)壓、風(fēng)速過高,引起切圓過大與煤粉顆粒離心力增加,會(huì)使得未燃盡和熔融狀態(tài)且未冷卻的煤塵顆粒黏結(jié)在管壁上,導(dǎo)致結(jié)渣進(jìn)而大面積結(jié)焦。

  3)過分提高一、二次風(fēng)壓,使之偏離設(shè)計(jì)風(fēng)速過多,就會(huì)產(chǎn)生火焰偏斜,引起火焰“刷墻”結(jié)焦。

  4)煤粉細(xì)度的影響:煤粉細(xì)度過粗,會(huì)造成煤粉的燃盡時(shí)間增加,煤粉氣流的離心力升高,煤粉從氣流中的離析能力增加,易于使未燃盡的煤粉沖墻,黏結(jié)在受熱面管壁上積聚結(jié)焦。

  二、調(diào)整措施

  2.1給粉機(jī)給粉量的適當(dāng)調(diào)節(jié)

  給粉量調(diào)整原則應(yīng)遵循,保證鍋爐穩(wěn)定燃燒、排煙溫度適中的前提下,上、中、下三層噴燃器口給粉量盡量保持一致,進(jìn)而保證爐膛劃分為三層的主燃燒區(qū)域斷面熱負(fù)荷基本持平,不超出設(shè)計(jì)的斷面熱負(fù)荷強(qiáng)度。因此經(jīng)調(diào)節(jié)試驗(yàn)后,將A層給粉機(jī)轉(zhuǎn)速控制在占總轉(zhuǎn)速比例的35%區(qū)間,B層控制在35%左右,C層控制在30%左右,且同層各與煤粉混合后的一次風(fēng)出口溫度偏差不超過2℃,低負(fù)荷階段收排煙溫度的影響可適當(dāng)增大A、B給粉量比例,但不應(yīng)使下層比例超出50%。

  2.2調(diào)節(jié)一次風(fēng)壓

  鶴煤熱電廠鍋爐一次風(fēng)速設(shè)計(jì)值為22m/s,一次風(fēng)溫160℃,一次風(fēng)率為19%,一次風(fēng)管道阻力為1400Pa。由于運(yùn)行中是煤粉同空氣混合后的兩相流,其管道壓力損失計(jì)算如下:

  Δp-輸送管道壓力

  λ---純空氣摩擦阻力系數(shù)

  L---輸送管段當(dāng)量長(zhǎng)度

  Dn---樹洞管道內(nèi)徑

  Vf---計(jì)算壓力工況下純空氣的末速度

  g---重力加速度

  K---為兩相流修正系數(shù)

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  μ---煤粉/空氣的比值

  帶煤粉情況下k查表取值為1,μ=輸送煤粉量/(一次風(fēng)密度*一次風(fēng)量)=73000/(135470*0.8129)=0.66kg/kg由此計(jì)算出兩相流狀態(tài)下的壓力損失=1400*(1+0.66);運(yùn)行中一次風(fēng)總風(fēng)壓=噴燃器出口壓力(-20Pa)+壓力損失=2308Pa。

  運(yùn)行中應(yīng)該維持在2300Pa左右,防止一次風(fēng)壓過高,

  著火延遲,較粗的煤粉因慣性噴射到爐墻上引起結(jié)焦。尤其是采用四角切圓燃燒的煤粉鍋爐,每個(gè)角分別由上游角推動(dòng)下游角,逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)形成燃燒切圓,增大一次風(fēng)壓會(huì)使各個(gè)角的推動(dòng)力量增加,切圓增大,增加刷墻結(jié)焦的幾率。實(shí)踐證明將一次風(fēng)壓調(diào)整為2.2~2.3Kpa鍋爐無掉大焦情況發(fā)生。

  2.3合理組織爐內(nèi)動(dòng)力場(chǎng)

  在現(xiàn)場(chǎng)觀察鍋爐前后墻打焦孔的過程中,發(fā)現(xiàn)鍋爐后墻結(jié)焦幾率明顯大于其他三面墻,且后墻打焦孔部位火焰顏色發(fā)白、刺目。因此說明爐內(nèi)動(dòng)力切圓偏轉(zhuǎn)后墻,根據(jù)冷態(tài)動(dòng)力場(chǎng)報(bào)告及相關(guān),關(guān)小5%的2A、2B、2C三層一次風(fēng)門開度,后墻的結(jié)焦幾率明顯下降。

  2.4適度開啟周界風(fēng)

  開大周界風(fēng)同提高一次風(fēng)壓的原理基本一致,會(huì)使一次風(fēng)剛性過強(qiáng),引起灰粒穿出煤粉燃燒區(qū)域刷墻掛焦,因此根據(jù)一次風(fēng)壓調(diào)整后周界風(fēng)門開度控制在20~40%之間。

  2.5調(diào)整煤粉細(xì)度

  由于原來運(yùn)行煤粉細(xì)度R90為14%,煤粉顆粒較粗,具有較大的動(dòng)量,在慣性作用下容易直接沖刷水冷壁,且相對(duì)于較細(xì)的煤粉顆粒著火需要的預(yù)熱熱高,燃不盡、溶化比例較高,沖刷水冷壁后更加容易結(jié)焦。由于燃煤中干燥無灰基揮發(fā)份為19%,因此經(jīng)驗(yàn)計(jì)算得出經(jīng)濟(jì)煤粉細(xì)度為R90=0.5*22+2=13,通過調(diào)節(jié)粗粉分離器擋板開度控制煤粉細(xì)度R90為12~13。在制粉系統(tǒng)單耗無明顯增長(zhǎng)的情況下降低了鍋爐結(jié)焦的現(xiàn)象。

  三、結(jié)論

  造成鶴煤熱電廠1#機(jī)組鍋爐燃用中煤后頻繁結(jié)焦的主要原因是,一是爐內(nèi)燃燒動(dòng)力場(chǎng)、溫度場(chǎng)較差,二是配風(fēng)方式不合理,一次風(fēng)速過高,切圓偏斜。通過以上觀察分析調(diào)整給粉機(jī)的出力有效的均衡了爐膛主燃燒區(qū)域的斷面熱負(fù)荷,一次風(fēng)壓風(fēng)門開度及煤粉細(xì)度這三項(xiàng)措施,有效的遏制了鍋爐水冷壁大面積結(jié)焦和爐膛掉大焦的現(xiàn)象,保證了機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行,給四角切圓燃燒煤粉爐在變?nèi)剂厦悍N后出現(xiàn)結(jié)焦治理方面提供部分調(diào)整經(jīng)驗(yàn)。

  參 考 文 獻(xiàn)

  [1]胡蔭平 電站鍋爐手冊(cè)[M],中國(guó)電力出版社,2005.

  [2]馮俊凱,鍋爐原理及計(jì)算[M],科學(xué)出版社,2003.

  相關(guān)期刊簡(jiǎn)介:《熱加工工藝》雜志創(chuàng)刊于1972年,1986年公開發(fā)行,2004年以前為雙月刊,2004年起改為月刊,2006年起改為半月刊。本刊由國(guó)家科委批準(zhǔn),中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司主管,熱加工工藝研究所和中國(guó)造船工程學(xué)會(huì)船舶材料學(xué)術(shù)委員會(huì)主辦,是全國(guó)性熱加工技術(shù)期刊。本刊刊登的論文涵蓋鑄造、鍛壓、焊接、金屬材料及熱處理等領(lǐng)域,欄目設(shè)置有試驗(yàn)與研究、金屬材料、復(fù)合材料、鑄造技術(shù)、鍛壓技術(shù)、焊接技術(shù)、熱處理技術(shù)、失效分析、模具設(shè)計(jì)和生產(chǎn)應(yīng)用等,為了適應(yīng)不同專業(yè)人員的閱讀要求,本刊從2006年元月起改為半月刊,并將雜志內(nèi)容按專業(yè)分為金屬鑄鍛焊技術(shù)和材料熱處理技術(shù),每月上、下半月分別出版。

文章標(biāo)題:熱加工工藝投稿135MW機(jī)組煤粉鍋爐結(jié)焦原因分析及治理

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