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硫酸亞錫工藝改進的研究

所屬欄目:化學(xué)論文 發(fā)布日期:2010-12-04 08:22 熱度:

  [摘要]本文介紹在硫酸亞錫生產(chǎn)過程中,通過對隔膜選材,電解、濃縮、干燥等工藝參數(shù)進行優(yōu)化,提高了硫酸亞錫生產(chǎn)的電流效率和金屬直收率,并產(chǎn)出主成分高、濁度低、白度好的高品質(zhì)硫酸亞錫產(chǎn)品。
  [關(guān)鍵詞]:電流效率,金屬直收率,濁度
  1前言
  本世紀以來,隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和世界環(huán)保浪潮的興起,硫酸亞錫作為建材、電子工業(yè)的電鍍原料和新型環(huán)保水泥生產(chǎn)不可或缺的原料,市場需求量猛增。華錫集團金屬材料分公司是國內(nèi)知名的錫深加工生產(chǎn)企業(yè),其行業(yè)的影響力僅次于云錫公司,硫酸亞錫是分公司的拳頭產(chǎn)品。但與國內(nèi)同行質(zhì)量領(lǐng)先廠家相比,華錫的硫酸亞錫尚存在質(zhì)量不穩(wěn)定(主要有水溶解濁度高,顏色偏黃等)、生產(chǎn)成本高等問題。需要對生產(chǎn)工藝進一步改進,以降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品質(zhì)量,從而進一步提高產(chǎn)品的市場競爭力。
  本文通過對硫酸亞錫生產(chǎn)工藝進行試驗研究,改進了電解隔膜的材料,優(yōu)化了電解和濃縮、烘干等工藝參數(shù),提高了硫酸亞錫生產(chǎn)的電解電流效率、金屬直收率,產(chǎn)品質(zhì)量等指標,達到了降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。
  2理論依據(jù)和問題點
  2理論依據(jù)和問題點
  2.1工藝流程圖
  
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                                                                2.jpg 
  
  2.2反應(yīng)過程及原理
  華錫硫酸亞錫是采用電溶法生產(chǎn)。電溶法生產(chǎn)硫酸亞錫的基本原理是以金屬錫鑄成陰陽極板,置于稀硫酸溶液電介質(zhì)中,通入直流電,使金屬錫在陽極上氧化成為二價陽離子進入溶液,借助于離子交換膜的選擇透過性,阻止了Sn2+離子在陰極上析出,Sn2+離子在陽極區(qū)富集得硫酸亞錫溶液。化學(xué)反應(yīng)式如下:
  陽極:Sn-2e=Sn2+
  Sn2+-2e=Sn4+
  陰極:2H++2e=2H2↑
  Sn2++2e=Sn(E0:-0.136伏特)
  化學(xué)反應(yīng)式為:Sn+H2SO4→SnSO4+H2↑
  當電解達到周期后,將陽極區(qū)得到的電解液凈化后,泵到濃縮罐中,在真空條件下利用蒸氣加熱濃縮得到含硫酸亞錫晶體的漿料,將漿料用離心機甩干,酒精洗滌后,再經(jīng)真空烘干得到硫酸亞錫產(chǎn)品。分離后的母液返回配制陽極區(qū)所使用的電解溶液。
  2.3存在問題
  電溶法生產(chǎn)硫酸亞錫工藝具有流程短,成本低,得到產(chǎn)品品質(zhì)高等特點,缺點是海綿錫、陽極泥、氧化渣等中間物料產(chǎn)生較多。
  在生產(chǎn)過程中,對生產(chǎn)成本影響較大的技術(shù)經(jīng)濟指標有電流效率、金屬直收率等,影響這些指標的工藝參數(shù)主要有陰離子隔膜的質(zhì)量,槽電壓、溶液酸度、電解液Sn2+濃度等。而顧客最關(guān)心的質(zhì)量指標是含錫量(主成分)和水溶解濁度,濃縮過程中的真空度、母液酸度,烘干過程中的真空度、烘干時間等工藝參數(shù)則是影響這兩個質(zhì)量指標的關(guān)鍵因素。因此本次工藝改進研究重點是:
  ⑴優(yōu)化硫酸亞錫的電解工藝,減少海綿錫、陽極泥、氧化渣等物料的生成,以提高電解電流效率和金屬直收率;
  ⑵優(yōu)化濃縮、烘干工藝,以提高產(chǎn)品的主成分、降低產(chǎn)品的水溶解濁度。
  使新的流程能在原工藝的基礎(chǔ)上,盡可能地降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量,從而提高產(chǎn)品的市場競爭力。
  3試驗研究
  3.1電解隔膜選材
  原工藝使用的隔膜是陶瓷隔膜。陶瓷隔膜一方面較脆,容易開裂使Sn2+進入陰極區(qū),導(dǎo)致陰極上生成的海綿錫增加,另一方面易老化,使槽電阻增加,這兩種情況都會導(dǎo)致電解的電流效率下降。經(jīng)研究后,我們購入電滲陰離子膜和微孔聚乙烯膜,在H2SO4濃度為1mol/l,槽電壓為2V條件下,與陶瓷隔膜進行對比試驗,試驗結(jié)果見表1
1.jpg  
  從表5中可以看出,與陶瓷隔膜相比,電滲陰離子膜和微孔聚乙烯膜交換膜使用后,陰極上析出的海綿錫大大減少,電流效率明顯上升,其中使用微孔聚乙烯膜電解槽析出的海綿錫最少,電解的電流效率最高,而且聚乙烯能也能耐硫酸的腐蝕,使用壽命長,比較適合硫酸亞錫使用。
  3.2電解工藝參數(shù)的優(yōu)化研究
  原工藝電解主要工藝參數(shù)為:槽電壓:1.5~2.0V;電解液起始酸度0.6~1.2mol/l;終點電解液Sn2+濃度75~110g/l,電解周期22~24小時。試驗主要針對這幾個參數(shù)進行研究。
  3.2.1電解過程的槽電壓的研究
  從電極反應(yīng)來看,Sn的理論分解電壓E0值為-0.136V,小于0,可判斷陽極反應(yīng)是可以自發(fā)進行,但由于存在電極的極化和電極表面的鈍化,當電極電壓太低時,電解反應(yīng)十分緩慢,為了克服電極的極化和電極表面的鈍化,外加電壓達到一定值才有明顯的反應(yīng)。
  圖2表明,在其他參數(shù)相同,外加電壓改變的條件下,外加電壓越高,電流密度越大,電溶反應(yīng)越快,但外加電壓太高時,反應(yīng)持續(xù)時間反而短,為了取得總體效果,采取較低電壓,V=1.0~1.5V時,電溶的效果較好。
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  原工藝電解槽電壓為1.5~2.0V,由于電壓稍高,到電解后期陽極板容易發(fā)生鈍化現(xiàn)象,導(dǎo)致陽極燒板使陽極泥和殘極返熔后氧化渣增多,降低電解的電流效率,另外,陽極鈍化也會使電解液中的Sn4+濃度增加,使最終的硫酸亞錫的產(chǎn)品質(zhì)量下降。
  3.2.2電解酸度對電流效率影響的研究
  用聚乙烯隔膜,在外加電壓為1.5V,改變電解液起始硫酸的濃度進行試驗。
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  由試驗中可知,電解過程中,電解液中的游離酸對電解液的導(dǎo)電發(fā)揮重要的作用,當起始H2SO4濃度較低時,到電解的后期,游離酸的濃度太低,電解液的電阻增大,電流密度下降,Sn2+濃度和電流效率都降低;當起始H2SO4濃度太高時,到了后期,電解液達到飽和,產(chǎn)生電極鈍化現(xiàn)象,在電壓不變的前提下,電流密度急劇下降,電流效率也大大降低,從圖3可以看出當起始H2SO4濃度為1mol/l時,電流效率最高。
  3.2.3終點電解液Sn2+濃度對電流效率影響的研究
  終點電解液中含SnSO4濃度越高,對濃縮及結(jié)晶等后序工序越有利,然而電解過程中,當Sn2+濃度接近飽和時,由于產(chǎn)生濃差極化和鈍化,槽電壓急劇上升,電解效率急劇下降。如圖所示,試驗結(jié)果表明,電解液的Sn2+濃度>90g/L時,電解的電流效率就會快速下降。
4.jpg  
  3.3濃縮、烘干工藝參數(shù)的優(yōu)化研究
  濃縮工藝的主要參數(shù)有:蒸汽壓力<0.4MPa;真空度>0.03MPa;母液酸度<3M;濃縮時間<7h;攪拌速度60r/min。烘干主要工藝參數(shù)有:蒸汽壓力<0.4MPa;真空度>0.03MPa;濃縮時間<3h
  硫酸亞錫在濃縮過程中,由于H2SO4本身具有氧化性酸,當溫度或酸度太高時,有如下反應(yīng)發(fā)生
  2SnSO4+2H2SO4=Sn(SO4)2↓+SO2+2H2O
  導(dǎo)致產(chǎn)品變黃、水溶解濁度升高,因此控制好濃縮過程中的溶液的溫度和酸度對保證產(chǎn)品質(zhì)量非常重要。
  3.3.1濃縮真空度與硫酸亞錫對產(chǎn)品外觀及濁度的影響
  把過濾后的硫酸亞錫溶液,在0.4MPa蒸氣壓條件下,進行濃縮真空度與產(chǎn)品濁度關(guān)系試驗,試驗的結(jié)果見圖5。
 5.jpg

  表2濃縮真空度對產(chǎn)品外觀影響
 1.jpg 
  從圖5可以看出,濃縮真空度越大,溶液的溫度越低,得到的硫酸亞錫產(chǎn)品的外觀顏色越白,水溶解濁度越低。當真空度≥0.05MPa時,得到了顏色白且水溶解濁度好的產(chǎn)品。
  
  3.3.2母液酸度對產(chǎn)品質(zhì)量的影響
  在0.4MPa蒸氣壓、0.05MPa真空度條件下,控制不同母液酸度進行濃縮試驗,試驗的結(jié)果如下。
  表3硫酸亞錫外觀與母液酸度的關(guān)系
   2.jpg 
  從圖6、圖7和表3可知,當濃縮母液酸度達到3.0M時,得到的SnSO4主成分下降、水溶解濁度上升,顏色變黃。因此濃縮母液的酸度要控制<2.5M。
  3.3.3烘干工藝對產(chǎn)品外觀和濁度的研究
  烘干過程控制影響產(chǎn)品濁度的參數(shù)有烘干時間、真空度,烘干時間過長或真空度小導(dǎo)致溫度過高,也會影響產(chǎn)品的水溶解濁度,對這兩個參數(shù)與濁度關(guān)系的研究結(jié)果見圖8。1.jpg
2.jpg

  從圖8可以看出,當烘干真空大于0.04MPa時,對產(chǎn)品的濁度影響已很小,圖9曲線表明,當烘干時間為40min時,產(chǎn)品的濁度最小。因此優(yōu)化后烘干工藝參數(shù)為真空度>0.4MPa,烘干時間30~50min。
  3.5生產(chǎn)工藝參數(shù)的確定
  通過優(yōu)化試驗后,主要的工藝參數(shù)調(diào)整后:
  ⑴電解隔膜采用微孔聚乙烯膜
  ⑵電解:槽電壓:1.3~1.5V;電解液起始酸度濃度0.95~1.1M;終點電解液Sn2+濃度75~85g/l,電解周期22~24小時。
  ⑶濃縮:蒸汽壓力<0.4MPa;真空度>0.05MPa;母液酸度<2.5M;濃縮時間<7h;攪拌速度60r/min。
  ⑷烘干:蒸汽壓力<0.4MPa;真空度>0.04MPa;濃縮時間:30~50min。
  4結(jié)論
  本次研究確定的工藝參數(shù)在生產(chǎn)中應(yīng)用半年后,取得以下成績:
  ⑴電解工藝優(yōu)化后,電流效率由90.8%提高到93.2%,由于減少了陽極泥、海綿錫、氧化渣的產(chǎn)生,電解金屬直收率由84.38%提高到88.55%,提高了4.17%,降低生產(chǎn)成本572.69元/噸。
  ⑵濃縮、烘干工藝優(yōu)化后,產(chǎn)品水溶解濁度<40度比例由原來49.2%上升到94.7%,白度由85上升到89。
  ⑶試驗得到的產(chǎn)品與國內(nèi)同行質(zhì)量最好的廠家樣品一起送廣西壯族自治區(qū)冶金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站檢測,檢測結(jié)果與國家標準GB/T2389-2009比較見下表。
  表4國家標準與國內(nèi)領(lǐng)先廠家、該項目產(chǎn)品的化學(xué)成份(%)
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  表4表明,工藝優(yōu)化后本公司的硫酸亞錫產(chǎn)品的化學(xué)成分達到了國家標準Ⅰ類,按德國廠家標準對顧客最關(guān)注的應(yīng)用性能指標水溶解濁度進行分析,本公司產(chǎn)品為3,同行廠家為4,都已達到了最佳標準,說明本公司工藝水平也都達到了國內(nèi)領(lǐng)先水平。
  [參考文獻]
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文章標題:硫酸亞錫工藝改進的研究

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